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过程方法审核完整案例

作者:nanke 来源:本站 日期:2019-11-06 浏览:54次

以ISO9001:2015标准为审核依据,过程方法实施现场审核,深挖问题,提升审核有效性。本文详细记录了审核过程,供你学习和参考。

一、案例发生背景

审核组在 201X年1月10日监督审核时,抽查销售部 201X年12月顾客满意度调查表,发现一条ABC公司反馈的“巷道超前支护支架有个别焊缝开裂,经现场修复满足使用要求”信息,调查结果为:满意。
这一审核发现,在内部沟通时引起了审核组的注意,认为:尽管顾客给出的是满意的调查结果,但从顾客反馈的信息来看,在体系运行过程中,某些薄弱环节存在问题,产品质量不稳定,导致该设备在使用过程中焊缝开裂。
审核组针对这一审核发现,在内部沟通达成一致意见的基础上,确定了下一步审核的思路和关注点,在审核过程中对:8.5.1 工艺文件的指导性【法】;7.2 操作人员的能力【人】;7.1.4 生产现场的工作环境【环】;8.5.4 母材、焊材的管理【料】等加以关注。并运用过程方法实施现场审核。


二、案例发生原因、审核发现和沟通

1、审核发现与沟通

在工艺部与工艺员交谈了解到,工艺员对焊接的相关专业知识了解有 限,焊接工艺规范中的焊接参数是从网络上下载的,未经筛选也未进行焊评,直接编入文件中提供生产现场使用。
当问及工艺员,未经实践和评审的焊接参数能否起到指导作用,工艺员说:“我们的焊工都是经过培训考试合格的,焊接技术比较娴熟,又有专业部门发的证书,有能力完成焊接作业,对焊缝质量有保证”。通过现 场了解,证实了客观上是以焊工的能力弥补焊接工艺的不完善。
在生产现场检查用于指导:巷道超前支护液压支架(ZQL2×200/18/35 型)、掩护式过渡液压支架(ZYG6000/21/42 型)的焊接规范 GY-ZY-2011-09如下:

焊丝直径

短路过渡

颗粒过渡

焊速

电流(A)

电压(V)

电流(A)

电压(V)

0.8

50--100

18--21



不超过

0.5m/min

1.0

70--120

18--22



1.2

90--150

19--23

160--400

25--38

1.6

140--200

20--24

200--500

26--40

规范对接头形式、材料牌号、规格、焊缝层次等,未作出针对性说明, 不能有效指导施焊产品的生产过程。
现场询问:王***(证书号:********)、张***(证书号:*********)两位焊工,在焊接过程中如何确定焊接参数?王师傅说:“工艺文件给出的焊接参数我们只能作为参考,焊接时根据不同材料和接头形式凭经验来选择焊接参数。”

当问到:假如新来的或经验不足的焊工这样做是否有把握保证焊接质量时,王师傅说:“我们接到生产任务时互相有一个商量的过程,按材料牌号、规格、接头形式确定焊接参数,然后进行试焊,感觉没有问题了再进行焊接,焊接前选择焊接参数非常重要,焊前研究好了才能保证产品质量。有经验的焊工基本都能做到这一点,年轻的焊工我们就帮助选择,生产中我们基本都这样做,焊缝成型没有问题,经探伤检查的也没有问题, 一般都能合格,个别表面有问题的直接返修合格就交付了。

在生产现场查看已焊接成型的 AAAAAA 左侧护板、BBBBBB左上梁、CCCCCC顶梁等结构件,焊缝表面成型较好,未发现明显的外观缺陷,查探伤(PT)记录检测结果合格,客观上证实了焊工的能力满足焊接过程要求。现场进一步观察焊工正在施焊的底座角焊缝时发现,大电流快速焊接过程中,电弧区域与母材有偏弧现象,焊缝区域熔合比不均匀。


2、案例原因分析

原因之一

从事焊接工艺的人员专业能力不足,焊接工艺参数简单化,特殊过程能力确认没有针对性,工艺规范对焊接过程不能提供有效指导和技术支持。

原因之二

在缺乏焊接工艺员的同时,未对当下从事焊接工艺的人员派出或组织培训,提高业务能力。

原因之三

生产现场没有相对固化的焊接工艺指导,焊工凭经验确定焊接参数,在大电流快速焊接过程中导致产品质量不稳定。

原因之四

特殊过程确认的对象覆盖不全面,不同的材料、接头形式的工艺参数缺少确认环节。工艺文件编制以后,未进行自上而下,自下而上的补充或修改,生产现场的作业文件与实际情况形成了事实上的两层皮。
3、审核关注点
依据审核发现,关注了工艺部的 7.5、7.2、8.5.1f) 条款;铆焊车间的 8.5.1、7.2、7.1.4、7.1.5、8.6条款审核;结果发现,焊接工艺员是兼职的,没有从事焊接专业的技术工作经历,年度培训计划未安排专业能力培训,也未组织外派学习。在招聘计划中,未将焊接技术人员的招聘列入其中,特殊过程确认流于形式,确认的对象不充分。
观察生产现场,在用的30余台 CO2气体保护焊机运行状态良好;机上流量计在有效检定周期内,焊工持证上岗;厂房监控温度+12℃,生产现场工作环境和工作条件满足要求;工序检验结果合格。
观察现场实施焊接过程,设备反馈的实际焊接参数与工艺文件规定的要求不符,每个工位存在不同的差异,工艺文件对施焊产品的材料牌号、接头形式、焊接电流、焊接速度、气体流量等没有针对性的规定。
通过现场对 8.5.1审核发现的问题,审核组认为,顾客反馈的使用过程中发生焊缝开裂的主要原因是:工艺文件不完善,工艺参数规定不具体,特殊过程确认没有针对性,生产过程操作者选择的焊接参数选择随意性大,焊工水平和能力存在一定的差异,在计件生产过程中,多数采用大电流快速焊接的手法,存在重数量轻质量的问题。基于上述分析,审核组在末次会上向受审核方提出以下改进建议:
1、对从事焊接工艺的人员进行专业知识和技术培训,提升专业技术能力;
2、建立焊接工艺评定实验室,针对生产实际情况,对不同材料、 不同焊接接头进行工艺评定,确定适宜的焊接工艺参数,纳入焊接工艺文件,指导焊接过程,并进行自上而下,自下而上的实践和修改,形成有效的作业指导文件;
3、 聘请或招聘焊接专业人员充实工艺部门,提升焊接工艺水平;
4、加强焊接作业人员操作技能的培训,提升操作水平,严格执行已 确认的焊接规范,杜绝生产过程的随意性,确保产品质量的一致性。

三、受审核方改进措施取得的成效

1、改进措施的实施

审核组提出的改进建议得到受审核方的响应,公司管理层对审核组提出的改进意见,召开了专题会议,于 201X 年与XYZ大学焊研所建立了厂校联合机制,在焊接领域与高校开展技术合作。聘请XYZ大学焊研所的老师来公司讲课,对工艺员、焊工进行实战性的培训。建立焊接工艺评定工作室, 结合公司的实际情况,对产品涉及的结构、材料、接头形式等建立焊接工艺评定试件,将评定结果纳入工艺文件之中,确定符合实际的焊接工艺参数,为生产过程提供有效的指导和技术支持,并通过实践加以完善和补充。
2、改进的效果
201X 年 12 月 14 日至 16 日再次审核,对关注2年的改进措施有效性进行了验证。焊接工艺员的专业水平和能力有了明显的提高,工艺文件更加规范,能有效指导生产过程,工艺文件得到操作者的认可和执行,产品的实物质量得到了有效保证。自采取纠正措施以来,201X年向顾客提供280台套,201X年提供 230台套设备,未发生一起雷同或相关的问题,纠正措施的有效性得到了验证,审核组提出的改进建议得到受审核方的落实。
在聘请的焊接高级工程师指导下,建立的焊接实验室发挥了不可替代的作用,通过焊接工艺评定,准确的确定不同材料、不同接头形式,不同结构的特点所需的焊接参数,对焊接工艺文件进行了彻底的完善,在生产过程中起到了有效的指导和技术支持作用,从而保证了产品质量的一致性。
201X 年,派10名焊工参加了欧标焊工资格考试,全部获得欧标焊工资格证书。操作者对改进后的工艺文件评价是:焊接参数明确切合实际。只要按要求操作,产品一次交检合格率明显提高,而且大家都按统一的要求执行,产品质量的一致性得到有效保证。
公司管理层在与审核组交流时谈到,通过采纳审核组提出改进建议,使 公司在焊接技术、技能方面有了飞跃式的提升,无论是工艺员还是焊工,就连相关的管理人员通过厂校联合培训,在焊接知识方面得到了很大普及,取得了非常显著的效果。
实践证明,通过管理体系的有效审核,不仅提升了相关人员的专业知识和技能,更重要的是提升了认证的价值。顾客对改进措施取得的成效给予高度赞誉,并希望在后续的掘进超前支护项目开发、生产过程中有更好的期待。

四、体会

通过审核证据,确定关注点,运用过程方法实施现场审核,结合审核发现,向受审核方提出建设性的改进建议,并持续跟踪和验证改进措施的有效性,实现增值审核的目的,进而提升认证价值。